我所處理的是高濃度制藥廢水,進水呈酸性,4.6左右,每天的廢水量為1200,運用的是UASB厭癢加HCR好氧技術,在厭癢階段需要加入大量的氫氧化鈉進行中和,運行成本太高,大家看看能不能采取什么方法降低一下運行成本?
提高UASB(上流式厭氧污泥床)厭氧處理能力是優化廢水處理效率和提升環境保護水平的關鍵。為了實現這一目標,必須采取一系列綜合措施,從優化運行參數到改進工藝流程,確保UASB反應器能夠充分發揮其高效的有機物降解能力。 一、可以采取回流攪拌,提高池內污泥和污染物的接觸。通過回流攪拌,可以增強
最近的一個液晶廢水處理,UASB總是無法產生污泥接種,怎么回事呢?郁悶至極,有人調試過液晶廢水嗎?求教各位達人~送給大家廢水厭氧處理工程(張希衡著),聊表謝意:)
小弟在調試一餐廚廢水,使用到了UASB,加入污泥后,總是飄泥,而且從取樣口取到的污泥像沫沫一樣,不成絮體。測1000ml沉降比,靜置后,有沉降150ml,浮起的100ml,不知道我的污泥狀態對不對
廢水處理設計--厭氧UASB 一、厭氧處理概述
厭氧UASB大量的厭氧泥上浮怎樣處理?在酒精,淀粉生產產生污水.厭氧UASB調試程中出現了有大量的黑色污泥上浮,一直不能使污泥下沉,導致厭氧菌大部分流失.大家有好的方法來討論一下,希望有好的建議一起分享呀!
UASB 法由荷蘭Lettinga教授于1977年發明,與其他 &
升流式厭氧污泥床UASB工藝概論
挺詳細的一個關于UASB厭氧反應器的設計計算書,有需要的可以下載看看
環保工藝之——厭氧及UASB的幾個問題
UASB厭氧處理技術調試經驗總結 UASB厭氧反應器啟動分為初次啟動和二次啟動。初次啟動指用顆粒污泥以外的其它污泥作為種泥啟動的一個UASB厭氧反應器的啟動過程。二次啟動是指使用顆粒污泥作為種泥對UASB厭氧反應器的啟動過程。我們公司現階段反應的啟動方法均為二次啟動法。需注意問題如下:
處理垃圾滲濾液的UASB反應器,兩個,一級厭氧池和二級厭氧池,進完泥和滲濾液后進行內循環,幾天后,一級的池子浮泥很稀,厚度100mm,二級的浮泥則呈塊狀,厚度8mm,不知為何?請教大家!另外,一級出水到二級很容易堵,不知如何解決。我們一級出水的方式為:二個池子中間為架空的管道(90),通過一級的溢流槽溢流到二級的液面以下,兩高差為500mm。
圖紙簡介: 詳細圖紙包括工藝流程、本圖紙為深圳某電路公司廢水處理站施工圖,圖紙內容包括:圖紙目錄,工藝流程圖,構筑物平面圖,設備平面圖,管道平面圖,軸測圖,預留預埋,設備基礎。 投稿網友: mwenshui 上傳時間: 2014-
厭氧UASB和厭氧生物膜法應該怎么調試呢?處理制藥廢水,1000立方的池子投城市污水處理廠出來的干泥100方夠嗎?開始調試時是間歇進水還是連續進水好?開始COD控制在多少比較合適?請各位高手指點指點,越詳細越好!
提前祝大家新年好! 發財到你家!本公司目前有個問題希望大家分析下謝謝!目前我公司是氨綸工業廢水:處理工藝是:調節池+厭氧池+厭氧沉淀+缺氧池+好氧池+二沉淀池問題:我公司設計進水量是1200噸/日,目前車間進水就250噸/日,導致UASB進水量減小污泥上升流速減低,為加大UASB進水量目前準備采用回流具體如下:1、加大UASB進水量例如35立方每小時,厭氧沉淀池出水部分(20立方每小時)倒回調節池混合在進UASB,部分(15立方每小時)進缺氧池。也就是缺氧池進水15立方,UASB進水在35立方。問:爾這樣的措施如果要保持UASB進水COD在2500毫克每升,那么厭氧池出水氨氮會慢慢增高(如不回流進水COD2500出水氨氮是150毫克每升- 回流COD2500出水氨氮是300毫克每升.會不會對UASB造成什么不好的效果,和后面處理較高氨氮的難度)